中浩远达|反渗透系统膜污染
某热电厂反渗透系统膜污染严重,化学清洗频率达到每月一次。反渗透预处理顺序如下:城市自来水作为水源,经过高效纤维滤池,经自清洗过滤器,通过80μm保安过滤器,进入超滤;再经过5μm保安过滤器进入反渗透。
系统介绍
该热电厂反渗透水处理系统有3台超滤系统、3台反渗透系统和3台混床。三台超滤可以分别或同时运行,单台产水能力80t/h,出水SDI<2,回收率为90%。1#、2#反渗透产水能力为90t/h,回收率为75%;3#反渗透为浓水反渗透,产水能力为30t/h,回收率为50%。
原因分析
由于反渗透系统为后建系统,整体运行维护经验不足。出现这种现象后,中浩远达对反渗透及预处理进行了全面检查,发现在以下几个方面存在问题:
第一,预处理。单台超滤出水流量大于设计流量,不符合正常规律。对超滤进行了气密性实验,1#、3#超滤共64根膜中发现内漏膜片为13支,轻微泄漏膜片为21支,明显泄漏膜片为30支。
第二,反渗透系统。对1#、2#、3#反渗透进行化学清洗,清洗前检查1#反渗透进水侧有少量杂物,判定为反渗透前水箱内部防腐残渣,导致部分反渗透膜机械损伤;Ⅱ段有厚度约0.5mm微生物滋生层。
第三,加药系统。经测定,超滤前加的杀菌剂过量,导致反渗透保安过滤器前加的还原剂过量,造成反渗透内亚硫酸氢钠过量,引起细菌滋生严重。1#、2#、3#反渗透杀菌剂投加方式为固定浓度连续投加,长期运行使得反渗透内微生物产生耐药性,造成微生物滋生。
解决方法
通过超滤的气密性实验,发现超滤内膜片泄露严重。#1、#3超滤更换新膜后,消除了膜片泄漏因素,进水压力有所增加,进水及出水流量有所下降;更换新膜后,超滤出水SDI值由0.8降至0.6。
对反渗透系统所有水箱进行内部防腐检查,修补防腐层,清理水箱内杂物。1#、2#、3#反渗透共42根膜组导电进行了导电率测定,初步确认对整体导电率高及脱盐率低的反渗透进行换膜,共计更换30支新膜。
经测定,城市自来水中杀菌剂的含量已经符合设计要求,无须再单独投加杀菌剂。将超滤前次氯酸钠加药设备停运,通过测定反渗透5μm保安过滤器入口杀菌剂含量,重新确定还原剂加药量。优化反渗透系统杀菌剂投加方法,取消连续投加方式,改为每半个月进行一次高浓度冲击式杀菌,防止反渗透内微生物产生耐药性。
通过该热电厂反渗透系统污染原因分析及处理过程发现,导致反渗透膜污染原因要从反渗透预处理设备入手,从水源开始查起,逐步确定,保证反渗透预处理设备的每一步都达标;然后再检查反渗透附属设备,如加药系统、确定加药量及加药方式,综合分析解决反渗透污染问题。
中浩远达
维护水秩序
为安全把关